四柱液壓機(jī)
單臂液壓機(jī)
龍門液壓機(jī)

四柱油壓機(jī)改造方案 200噸四柱液壓機(jī)


時間:2018-04-10 08:20:46 來源:本站

  四柱液壓機(jī)産品 改造方案

  l )制作工裝模具

  根據工藝要求及滑塊的(de)活動行(xíng)程制作出模套、壓頭、墊塊及配套工裝,模套內(nèi)徑為(wèi)1200 mm ,墊塊上工作面呈流線型以便産品順利擠出,模套外壁周圍用加熱管布置,并用石棉保溫材料包裹。

  2 )安裝試運行(xíng)

  根據動作要求SYA 斷電,保持下缸不動作。安裝模具試運行(xíng),發現初始工作狀況良好,但在工作中油溫升高(gāo)很快,連續工作十多分鍾以後,壓機(jī)甚至無法運行(xíng),實測油箱表面溫度已達60 ℃ 以上。而待油溫降低(dī)後,壓機(jī)又可(kě)正常運行(xíng)。

  經過分析,我們認為(wèi)主要原因有(yǒu)以下兩點:一(yī)是模腔橫截面大,模嘴擠壓出口小,擠壓速度慢從而造成滑塊工進速度慢。盡管壓力補償變量泵在系統壓力升高(gāo)時流量自(zì)動減小,但仍有(yǒu)大量多餘壓力油經過壓力錐閥2 溢流回油箱,由于溢流孔口小,油液流速快産生大量的(de)熱;。二是因為(wèi)置于油箱中的(de)柱塞泵長(cháng)時間持續處于工作狀态,也産生了大量熱量。而僅靠油箱散熱,散熱量不足是造成故障的(de)主要原因。

  ― 液壓泵的(de)效率

  流進液壓閥的(de)流量(耐/S ) 根據計算結果可(kě)知:溢流閥孔損失發熱和(hé)液壓泵工作發熱所産生的(de)熱量遠高(gāo)于油箱散熱,油箱散熱根本不足以滿足油液冷卻的(de)需要。當油液溫度高(gāo)、壓力高(gāo)時,相對洩漏量大,液壓泵無法正常供油,四柱液壓機(jī)不能動作。

  3 )解決措施

  由計算結果選擇相應的(de)水冷卻器,将油箱裏的(de)油液進行(xíng)強制循環冷卻。

  4 改造後設備使用情況

  該台四柱液壓機(jī)經過改造,可(kě)以進行(xíng)20-200 mm 範圍內(nèi)碳棒和(hé)電極的(de)熱擠壓成形,長(cháng)時間工作正常,産品質量穩定,生産效率高(gāo)。節約了大量設備購置費,并為(wèi)企業創造了顯著的(de)經濟效益。

  在傳統熱擠壓過程中,粉末擠壓在容器中成形制成坯料是必需的(de)工序,這既增加了生産成本,又加大了勞動強度,降低(dī)了生産效率。采用四柱式萬能四柱液壓機(jī)進行(xíng)熱擠壓生産,減去(qù)了制坯工序,同時也無需坯料保溫設備。連續進行(xíng)擠壓,極大地(dì)提高(gāo)了生産效率。( 2 )在傳統熱擠壓過程中,卧式擠壓機(jī)是生産的(de)必需設備。對于未購置卧式擠壓機(jī),而擁有(yǒu)四柱液壓機(jī)的(de)企業,在擠壓所需擠壓力不太高(gāo)的(de)制品時,可(kě)以對四柱液壓機(jī)進行(xíng)改造,從而滿足産品熱擠壓的(de)要求。這極大地(dì)節約了企業的(de)資金,降低(dī)了四柱液壓機(jī)産品生産成本。

  山東科(kē)盈液壓機(jī)械有(yǒu)限公司主要專業生産液壓機(jī),壓力機(jī),油壓機(jī),四柱液壓機(jī),四柱壓力機(jī)、四柱油壓機(jī)、單臂液壓機(jī)、龍門液壓機(jī)、框架式液壓機(jī),液壓缸、泵站、鍛壓拉伸機(jī)及汽保設備等一(yī)系列大型液壓設備。産品均采用國(guó)內(nèi)外先進的(de)液壓系統和(hé)電子(zǐ)操控系統,同時又引進德國(guó)FESTO技術,為(wèi)從事工業生産、汽車配件、塑料制品、粉末壓制成型,五金制品制造等也可(kě)根據客戶需求定制不同異型液壓機(jī)床,給客戶提供全方位的(de)服務。









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